煤气发生炉价格 News
联系方式 Contact

太原鑫隆重型煤气设备开发有限公司

地址:山西省太原市万柏林区重机前进路

电话:0351-6180227

手机:13613467049

网址:www.sxtyxl.com

搜索 Search
你的位置:首页 >

煤气发生炉水夹套和汽包的结垢、酸洗和防垢措施

2015/3/23 3:01:49点击:

水夹套是煤气发生炉的炉体重要组成部分,主要作用:回收气化段的大量散热,通过热交换使夹套内软化水产生夹套蒸汽,提高煤气发生炉的热效率。夹套补给水水质不良或运行管理对水质监督不严格造成结垢的话,必须及时酸洗,并采取防垢措施。

1. 夹套水汽循环系统结垢的原因和水垢的危害

1.1. 夹套水汽循环系统结垢的原因

  水由汽包下水管进入水夹套底部,受热产生的蒸汽,从水夹套上部出口管进入汽包,形成水循环(图1)。夹套对补给水的水质要求为:PH=6.5-9.5,悬浮物<20mg/l,总硬度(1/2Ca2+、Mg2+)<2.10mmol/l。如果补给水硬度超标,夹套水在不断浓缩和加热条件下,容易发生下列化学反应:

                 夹套水汽循环 

1.2 水垢的危害

  由于煤气发生炉气化反应温度在1000-1200℃,而附着在夹套壁上的水垢传热系数小,热阻很大,气化段热量不易导出,容易引起局部过热,烧坏水套,造成事故。同时,结垢部分容易产生垢下腐蚀,对金属材质造成损害。笔者所在煤气站2台φ2m热煤气发生炉,汽包蒸汽供给气化剂蒸汽和探火孔汽封蒸汽,2000年曾因水质不良造成水夹套和汽包结垢严重,汽包自产蒸汽不足,尤其在热备时汽包无蒸汽可用,给安全生产造成了极大威胁。我们对2台煤气发生炉相继进行了酸洗,并对补给水进行了严格处理,至今设备运行正常。

2 煤气发生炉的酸洗

  以笔者所在煤气站2台φ2m HMF2000型热煤气发生炉为例,水夹套和汽包材质为20g钢。水夹套内径2032mm,夹套宽度200mm,高3m,水容积为4.2m3;汽包Φ800*2000mm,水容积为1m3。2.1 酸洗前的准备工作

(1)彻底冲洗水夹套和汽包内的泥垢,防止浪费酸液和降低酸洗效果。

(2)打开汽包端盖和水夹套检查孔,检查结垢面积和垢层厚度,当水垢平均厚度在0.5mm以上,传热面水垢覆盖面积大于80%时,方可进行酸洗。

(3)取出垢样,进行成分分析,根据水垢成分,采取相应的酸洗措施。

(4)取出有代表性的垢样,进行溶垢试验,确定酸洗时间、酸的浓度和温度等条件。

(5)根据水套和汽包的容积和水垢厚度,计算酸洗液和缓蚀剂的用量。

(6)卸下汽包安全阀、压力表及铜质部件,防止酸洗时造成腐蚀。

(7)备好配酸槽、耐酸泵和Ф50耐酸胶管,按图2连接好系统,经水压试验严密不漏。

             煤气发生炉

2.2  工艺技术参数

  由于水垢主要为碳酸盐垢和部分氧化铁锈,根据溶垢试验结果,盐酸不仅有较好的除垢、除锈效果,而且价格便宜,操作过程简便安全,故采用盐酸作为酸洗除垢剂;由于动态酸洗较之静态酸洗有酸洗时间短、效果好的优点,我们采用了动态酸洗。根据2.1试验结果,采纳盐酸浓度:3-5%,缓蚀剂乌洛托品用量:0.3-0.5%,消泡剂用量0.3%,酸洗流速0.2-0.5m/s,酸洗时间2-3小时。煤气发生炉酸洗总面积47 m2,垢量182kg,消耗化学药品量:32%工业盐酸:1.8T,乌洛托品:80kg,消泡剂:50 kg,磷酸钠:430 kg。

2.3  工艺过程

2.3.1 酸洗:

(1)关闭汽包补水门、蒸汽出口门、排污门;

(2)Ф50耐酸胶管与水套DN40排污门出口联接,汽包安全门卸掉后接回酸管(Ф50耐酸胶管)至酸箱,启动酸泵进酸;

(3)酸洗阶段,每5-10分钟取样化验一次,两次酸液浓度差小于0.2%,基本上无CO2气泡产生时,酸洗结束。

(4)卸掉胶管,尽可能快地从夹套排污门排掉废酸。

2.3.2  冲洗:废酸排尽后,立即启动给水泵,用补给水冲洗残余废酸,至排水加入甲基橙指示剂不变红色为止。

2.3.3  钝化:将配置好的2% Na3PO4溶液送入汽包,用氢氧化钠调节PH为10-11,循环钝化60分钟后,排尽碱液,启动给水泵冲洗至排水清净为止。

2.3.4  检查酸洗效果

  酸洗后水垢已经洗掉,金属本体镀有黑色磷酸钠保护膜。从酸洗后运行情况看,煤气炉汽包产汽量明显增加,说明水夹套热交换效率明显提高,这一点在煤气炉热备期间更明显。

2.3.5  酸洗废液处理:酸洗过程产生的酸、碱废液集中到废水处理池中和后,PH达到7-9方可排放。

3 防垢措施

3.1 由于水夹套和汽包运行压力低(一般不大于0.3MPa),可以采用炉内加阻垢剂(如纯碱处理、磷酸盐处理、复合阻垢剂处理等),使水中的硬度形成水渣,通过排污达到防垢目的。

3.2  对于硬度较大的水,单纯应用炉内处理往往效果不佳,最好采取离子交换系统进行软化,彻底去除Ca2+、Mg2+,从根本上达到防垢目的。笔者在对2台煤气发生炉酸洗后,加装一台 ZDF-4单阀多柱连续式软水器,内装001×7强阳树脂,工业食盐作再生剂,软水残余硬度≤0.03mmol/l,提高补给水品质,解决了结垢问题,运行成本低。

3.3  无论采取何种处理方式,都必须加强对煤气发生炉运行中的水汽监督,在补给水水质合格的同时,建议按照《低压锅炉水质标准》要求,控制汽包水样PH=10-12,碱度≤22mmol/l,超标时要加强排污。

4 结论

4.1  采用盐酸动态酸洗工艺,尤其是采取下进上排的进酸方式,新鲜酸液先接触气化层垢层较厚的部分,同时有利于酸洗产生的气体排出,而且充分利用水夹套进水和蒸汽出口两个环形管,酸液沿夹套流动均匀,酸洗效果很好。

4.2  充分认识煤气发生炉运行中水汽监督工作的重要性。根据水质和水套蒸汽产量的具体情况,选择合理的补给水处理方法,是防止水汽系统结垢、保证煤气发生炉安全、经济运行的根本。